壓濾機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)及故障處理分析
摘要:根據(jù)壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對壓濾機(jī)在維護(hù)、保養(yǎng)及故障處理進(jìn)行原因分析,并提出了解決方法。
關(guān)鍵詞:壓濾機(jī);維護(hù)保養(yǎng);常見故障;分析解決方法
中圖分類號(hào):
TB
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1672.3198(2013)03.0185.01
1 壓濾機(jī)工作原理及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.1 工作原理
壓濾機(jī)主要由傳動(dòng)部分、濾板部分、壓緊板部分、止推板部分、壓緊裝置(主要是液壓壓緊裝置)、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及輔助部分組成。濾布裝在濾板兩面,在壓緊裝置作用下,濾板被壓緊在壓緊板和止推板間,每兩塊濾板之間形成一個(gè)封閉的濾室,當(dāng)入料泵將物料打入濾室后,在入料壓力下,液相物通過濾布從濾液孔分離出來,固相物料留在濾室內(nèi)逐漸形成濾餅,從而實(shí)現(xiàn)物料固液兩分離,入料泵停止給料后,松開壓緊板,卸掉濾餅,至此完成一個(gè)工作循環(huán)。
1.2 XMZ型壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該型壓濾機(jī)與傳統(tǒng)壓濾機(jī)相比,具有較大的先進(jìn)性:
(1)主梁結(jié)構(gòu)采用雙廂式梁結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)壓濾機(jī)(廂式梁式或板式梁)相比,抗彎、抗拉、抗扭強(qiáng)度高,重量輕,增強(qiáng)了主梁綜合性能。
(2)濾板壓緊采用雙拖式柱塞缸液壓系統(tǒng),使濾板壓緊時(shí)間降低一倍以上,大大提高了壓濾機(jī)的工作效率,傳統(tǒng)式壓濾機(jī)功率為5.5kW,本壓濾機(jī)功率為4kW,節(jié)能效果明顯,液壓馬達(dá)采用先進(jìn)的擺線馬達(dá),該馬達(dá)具有重量輕、體積小、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠等特點(diǎn)。
(3)本壓濾機(jī)控制系統(tǒng)采用PLC可編程控制器控制,同時(shí),可根據(jù)要求配置文本顯示器,控制器和文本顯示器通過RS485進(jìn)行通訊,通過文本顯示器顯示運(yùn)行狀態(tài)、故障報(bào)警、工序時(shí)間、循環(huán)次數(shù)、壓力等多種數(shù)據(jù),并且可以通過文本顯示器隨時(shí)設(shè)定油缸上下限,因此,可以直觀的、及時(shí)的掌握壓濾機(jī)的運(yùn)行情況。
2 壓濾機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)
(1)經(jīng)常保持液壓系統(tǒng)整潔,嚴(yán)防雜物浸入而造成故障。
(2)壓濾過程中濾布要保持平整,不允許有褶皺,可視情況對濾布進(jìn)行清洗。
(3)經(jīng)常檢查濾布,如有破漏,要及時(shí)更換、縫補(bǔ)。縫補(bǔ)濾布時(shí),應(yīng)將破漏處剪掉,然后縫補(bǔ),以防止在密封面重疊,增加濾布厚度。
(4)定期向軸承注入潤滑脂,向傳動(dòng)鏈條及軌道淋油,并清除污物。
(5)定期給液壓系統(tǒng)補(bǔ)油、換油,并清洗濾油器,以保證液壓系統(tǒng)正常工作。
(6)液壓系統(tǒng)油溫低于10℃時(shí),可用加熱器提高油溫。
3 壓濾機(jī)工作常見故障及原因分析、解決方法
3.1常見故障
(1)液壓系統(tǒng)故障。
(2)電氣系統(tǒng)故障。
(3)其他故障。
3.2故障分析
3.2.1液壓系統(tǒng)故障分析
(1)液壓系統(tǒng)流量不足的原因及處理辦法。
①油泵不排油,檢修油泵。
②順序閥調(diào)定壓力過低或閥芯在開口位置被卡住,檢修順序閥。
③濾油器堵塞,清洗濾油器。
④油箱油面太低,油泵吸空,應(yīng)補(bǔ)油。
⑤液壓油粘度太大,吸油困難,應(yīng)換油或提高油溫。
⑥泵內(nèi)零件磨損嚴(yán)重,內(nèi)泄大,壓力流量達(dá)不到額定值,檢修或更換油泵。
(2)系統(tǒng)壓力不足的原因及處理辦法。
①油泵故障,檢修油泵。
②溢流閥故障,調(diào)整或檢修溢流閥。
③有泄漏處應(yīng)修好。
(3)開始松開濾板時(shí),油缸油管發(fā)生沖擊振動(dòng),其原因是單向節(jié)流閥節(jié)流口過大,應(yīng)關(guān)小單向節(jié)流閥節(jié)流口。
(4)壓緊板返回后,但不能直接轉(zhuǎn)換為拉板,除電氣故障外,主要是由于油缸內(nèi)空氣未排凈,頭板前移,回程接近開關(guān)處于斷開狀態(tài),處理方法是:擰松放氣螺塞,使油缸活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng),排盡空氣。
(5)拉板故障:首先是拉板壓力不正確,調(diào)整拉板壓力一般在3-4MPa,其次是拉板速度過快或過慢,對濾板沖擊過大或拉不動(dòng)濾板,此時(shí)應(yīng)調(diào)整調(diào)速閥,拉一塊濾板的時(shí)間大約為7-10秒。
3.2.2電氣故障分析
發(fā)生電氣故障的原因是:導(dǎo)線松脫,接線錯(cuò)了,元件動(dòng)作不靈敏或損壞,螺栓松脫,零件碰壞或松動(dòng),電路或油路不對應(yīng),壓力繼電器調(diào)的不合適,可調(diào)整的元件未調(diào)整,導(dǎo)致內(nèi)部斷線等。
電氣故障的處理,要求電氣人員不僅要熟悉電氣原理圖、電氣元件的性能、還要了解液壓原理圖、壓濾機(jī)的控制及動(dòng)力傳遞關(guān)系,同時(shí),要了解壓濾機(jī)的工作狀態(tài)及工作過程。根據(jù)故障發(fā)生的時(shí)間,在哪一個(gè)工作過程中,在哪一個(gè)動(dòng)作時(shí)發(fā)生的,判斷故障所在的區(qū)域。對于有些容易發(fā)生的故障,要先去檢查,可以加快排除故障的速度,如導(dǎo)線松脫、壓力繼電器調(diào)的不合適或損壞等。
3.2.3其他故障及分析
(1)噴漿產(chǎn)生的原因及處理方法。
①濾板邊框密封面夾入料餅,應(yīng)洗清濾布;
②濾布損壞,達(dá)不到密封要求,更換濾布;
③入料濃度太低。適當(dāng)提高入料濃度至500g/l。
(2)不成餅的原因及處理方法。
①入料粒度太小,應(yīng)改進(jìn)上道工序;
②入料粒度太小,物料粘性大,過濾性能差,應(yīng)改變物料性質(zhì)(用添加如絮凝劑等方法改善其過濾條件);
③入料濃度太低,成餅時(shí)間長,提高入料濃度。
(3)濾布損壞太快的原因入料粒度太大,應(yīng)該進(jìn)上道工序。
(4)濾液管出黑水的原因是濾布破漏或?yàn)V布壓圈安裝不嚴(yán)密。
(5)濾板傾斜,其原因是濾板底部積存污泥太多,應(yīng)清洗濾布。
4結(jié)束語
通過對壓濾機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)及故障分析處理,大大提高壓濾機(jī)的使用效果,從而對洗煤廠的正常生產(chǎn),提高洗煤效率,創(chuàng)收良好的經(jīng)濟(jì)效益都起著重要作用。
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